污染排放的处理方案---旭日东
已有研究表明,SO2和NOx是我国雾霾形成的主因。作为传统的高能耗、高污染行业,煤焦化(包括兰炭)生产过程会产生大量含烟尘、SO2和NOx废气,是我国的主要大气污染源之一。《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)增设了焦炉烟囱SO2和NOx的排放限值(NOx≤500mg/m3,SO2≤50mg/m3),环境敏感地区执行更为严格的特别排放限值(NOx≤150mg/m3,SO2≤30mg/m3)。现有和新建焦炉若不采取措施,焦炉烟气均无法达标排放。自2018年1月1日起正式实施的《中华人民共和国环境保护税法》规定对超标、超总量排放污染物的,加倍征收环保税。因此,对焦炉烟气实施脱硫脱硝已迫在眉睫。
污水处理厂的运营后期,往往根据新的环境标准进行提标改造,或者对原有的设计缺陷进行弥补性改造,开始进入污水处理厂的更新改造阶段。针对现阶段污水处理厂在固有的运行周期中存在的阶段性问题,专家呼吁要形成清楚地认识,并针对各阶段形成有效地管控,最终实现污水处理厂的良好运行。
问题1:预处理构筑物中对于格栅除泥机的忽视,如有污水处理厂为节省用地仅考虑设计一道中粗格栅,栅条间隙为20~30mm,造成过多杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对潜污泵有较大影响,还会增加污水泵的能耗。
问题2:冬季曝气池产生泡沫的原因?
第一方面是气温的原因。由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,轻易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧,破坏泡沫堆积的条件。
第二方面是进水中表面活性剂物质含量过高,通过鼓风吹脱,容易产生大量泡沫,再加上气温条件,极易出现泡沫堆积。因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫就会自然消失。
第三方面是由于微孔爆气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,此时需对溶解氧进行适当调控,使泡沫得到控制。
第四方面是当曝气池MLLSS过低时,比较轻易产生泡沫。因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆积效果明显。
问题3::用一个工艺对COD去除,不对氨氮产生任何影响(不产生,不去除,如果有,尽量降低),COD在500多,去除到200+即可。
解决方案:
方案一:芬顿工艺,不对氨氮产生影响。COD到200。
方案二:如果构成COD的物质易沉淀,就用沉淀、过滤,去除COD,氨氮基本不变;如果构成COD溶解性、生化性好,用生化法,降低COD同时,氨氮也会降低;如果构成COD溶解性好,但生化性不好,可用高级氧化技术,降低COD,氨氮几乎不动。
问题4:MBR,两星期前出水氨氮一直在1左右,但是受到一次冲击,氨氮涨到了100左右,目前已恢复,硝化池溶解氧在3-4,温度30℃左右,ph一直稳定在7-8,污泥浓度15g左右,SV40%, 但是已近一星期,氨氮还是降不下来,用测硝酸根与亚硝酸根的试纸,反应很剧烈,说明硝化反应应该是有。
解决方案:
方案一:加些清水保持池内氨氮在50左右,然后闷曝到合格,预计需要2-3天时间才会合格的。
方案二:出水100多氨氮,恢复起来比较慢,可以先不进水,静止沉淀,抽取池内上清液,然后再少量进水。
问题5:白酒废水,700方的IC灌,进水COD3000,氨氮30PH7左右,前几天酸化了,置换了里面所有的水,这几天每天进水3h,连续3天都产生了泡沫。
解决方案:
酸化了, 这个泡沫问题不大,有酸化泡沫和沼气组成的,提升碱度,往提升井里加碳酸钠,多加,只要PH值不低于8,进水没事。
问题6:曝气头如何布置才能使曝气均匀?
解决方案:
方案一:合理的布置间距,避免某处的局部损失过大。
方案二:曝气是否均匀,除了布置以外还要看曝气设施的新旧程度是否相同,特别是微孔曝气头,即使是在同一曝气支管下,如果新旧程度不同,曝气肯定是不均匀的。这就是在检修更换曝气头的时候,要换就换一片,而不能一个一个换的原因。换下来的旧曝气头可以组成另一片,阻力相同,通过阀门来控制就会均匀的多。
问题7:1.芬顿反应实验出水红色。2.加大药剂比例,加碱调PH值起沫很多,出水感觉黄绿色不是很重,加pam不絮凝?
解决方案:
加药比例有问题,铁多双氧水多,废水中含有难降解物质与铁离子形成络合物,显艳红色并且很难絮凝沉淀,需要小试确认加药量和效果,源头查找水的来源,有效控制,原则保障少量多次, 确保fenton氧化效率。
问题8:臭氧和COD的投加比例是多少?
解决方案:
方案一: 如果是直接除COD,一般按3倍COD估算,如果断链等改善B/C,用:1:1,1:2,看污染成份,比较高难的还是用中试数据支撑更靠谱。
方案二:单纯考虑直接氧化去除COD至少要3倍,催化建议做小试。
问题9:除了镜检,丝状菌膨胀与非丝状菌膨胀最直观的区别是什么?什么是引起引发他们的原因?
解决方案:
方案一: 非丝上清液浑浊,因负荷高。丝状菌一般清澈,但后期也会浑浊,所以要具体情况而看。
方案二:低负荷,低pH,低温,营养比例失调,负荷冲击会引起丝状菌膨胀。高负荷,毒性物质,引起非丝状菌膨胀。
问题10:污泥浓度过高6000,沉降比30min 60%。排水时已经有一点跑泥、除了加快回泥,还要在曝气方面注意什么?
解决方案:
加大排泥量、严格控制好溶解氧、增加污泥沉降时间、投加部分絮凝剂等。
问题11:终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?
解决方案:
方案一:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。
方案二:部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。
问题12:出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?
解决方案:
方案一:如果MLSS没有大幅降低,要考虑进水是否有抑制物质,如果是有抑制物质流入,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出,进而通过新污泥形成来恢复系统。
方案二:是否还有大量活性污泥流出,导致实验室数据偏高?可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据,如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的。
问题13:工业高盐污水(原水盐酸量比较高),预处理后进厌氧罐控制污水盐度5%以下,罐子是焊接的,该盐度的污水对厌氧罐有什么影响,防腐有特别要求吗?
解决方案:
方案一:罐子若不大用PE桶,这个盐度估计环氧树脂不保险,不锈钢怕氯离子,也不能用,搪瓷或衬塑的太贵。
方案二:碳钢防腐,防腐用环氧树脂漆,或者沥青漆。
问题14:工艺介绍:焦化废水,AO工艺+MBR,内回流R=400%。进水TN=400mg/L。要求出水TN≤50mg/L,如果TN去除率=4/5=80%,则出水TN=20%*400=80mg/L,那么出水总氮是超标的。但设计单位的解释是,普通AO工艺这样计算没错,但使用MBR膜,其去除率要增加10%-20%,所以出水总氮是小于50mg/L的。设计单位的这种解释对吗?MBR真的这么神奇吗?
解决方案:
关于为什么MBR膜的总氮去除率会增加10-20%,设计单位解释说,MBR膜可以提高污泥浓度至8000mg/L,所以去除率会提高。提高污泥浓度可以提高处理能力,但能否提高10-20%,很是怀疑。
问题15:生活污水经过A/O工艺处理,采用MBR进一步处理,但为了增加去除磷,在进入MBR反应前水中加入除磷剂,这对MBR运行是否有影响?尤其是对膜?
解决方案:
浓度很小时影响不大,但药剂的加入还是有影响的,会影响孔径,清洗也难,加药会影响膜的使用寿命,膜清洗的频率也要增加,所以,除磷剂最好加在沉淀池,膜池不要加。
问题16:平面曝气器和球面曝气器有何差别?
解决方案:
球面的服务面积大
问题17:在运行过程中发现污泥发白,是什么原因造成的?如何解决?
产生原因:1、缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良。2、PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大
解决办法:
1、按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。
2、调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
问题18:沉淀池有大块黑色污泥上浮的原因与解决方法?
产生原因:1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高。2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧。
解决办法:
1.若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长